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技术与产品

(一) 热管工作原理和热管换热器优点

(二) 电厂锅炉热管空预器

(三) 超耐磨省煤器H型鳍片式和纵向鳍片式省煤器

(四) 电站锅炉安全及降低排烟温度综合技术

(五) 水泥行业废气余热利用热管换热器

(六) 燃油燃气锅炉余热换热器

(七) 燃煤锅炉余热利用

(八) 塑胶手套行业环保工程

(九) 其他行业余热利用

(十) 文丘里水膜除尘器改造技术

 


电站锅炉安全及降低排烟温度综合技术

     

(一)H型鳍片省煤器及热管空预器联合冶理锅炉安全问题和提高锅炉经济性。

(二) 低压省煤器技术:当采用H型省煤器和热管空预器还不能把排烟温度降至所希望的数字时,可采用低压省煤器。采用低压省煤器把排烟温度降到130度左右。

实例 : 中国铝业山西分公司热电分厂1、2、3号炉尾部受热面改造

一、中国铝业山西分公司热电分厂1、2、3号炉设备概况

热电分厂2号炉系武汉锅炉厂生产的WGZ130/39-Ⅱ型锅炉,于1987年6月投入运行。1998年改造为TC160/3.63-I型锅炉。

改造后额定参数如下:

锅炉蒸发量: 160t/h

过热蒸汽压力: 3.63MPa

过热蒸汽温度: 450 ℃

热电分厂1、2、3号炉主要问题:排烟温度高。1号炉、3号炉排烟温度180~200℃,2号炉排烟温度160~180℃,其中一侧135℃左右。现1、2、3号炉正进行布袋除尘器改造,布袋使用温度170℃以下,因此降低 1、2、3号炉排烟温度是当务之急。

根据国内外省煤器技术的发展趋势,H型鳍片式省煤器由于是顺列布置,在相同条件下,磨损寿命是错列布置的3~4倍,H型鳍片式省煤器由于受热面扩展充分,是降低排烟温度的有力手段。尾部受热面光增加省煤器受热面降低排烟温度,可能使热风温度降低。因此本方案置换段采用热管空预器,以提高热风温度和解决由于排烟温度降低引起的腐蚀、堵灰、磨损、漏风问题。

二、改造方案

省煤器采用 H 型鳍片式省煤器结构参数如下:

 

高温级方案

低温级方案

管径

φ 32 × 3

φ 32 × 3

总重

47.183 吨

 

三、方案热力计算

给水温度156℃、170℃

热力计算结果

 

双磨

单磨

后级过热器出口烟温

581

578

577

上级省煤器出口烟温

446

447

446

上级预热器出口烟温

370

371

366

下级省煤器出口烟温

234

243

241

下级上中段出口烟温

196

203

195

排烟温度

136.6

141

133.6

冷风温度

30

30

30

置换段出口空温

131

136.7

125

下级空预器出口空温

196

203

195

热风温度

325

330

320

给水温度

156

170

170

低省出口水温

204

214

212.3

热水水温

248

255

253

锅炉效率

89.963

89.729

90.077

计算燃煤量

21060

20636

20556

燃煤量

21823

21384

21301

高省烟速

7.6

7.43

7.4

低省烟速

7.29

7.2

7.13

减温水

4.86

3.56

3.45

热管空预器计算结果:

入口烟温 203

出口烟温 130

入口空温 30

出口空温 137

四、改造结果

2007年9月投入运行,排烟温度130℃,其余参数达到设计要求。

五、经济效益分析

每小时节煤量 22636-22100=536Kg/h

全年节燃量 536×7000=3752吨/年

全年经济效益 3752×350元/吨=131.32万元

一年零六个月可收回投资。另外省煤器的寿命为原来寿命的3-4倍,即可以至少节约2套原来的省煤器及安装拆卸费用。而且因为减少泄露事故及减少维护费用等经济性也很巨大。


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